6月23日上午10点,随着6吨电解质灌入334号大修槽,槽电压提升到10V,顺利启动,倒角阳极开槽试验成功。
倒角阳极开槽试验是龙祥铝业公司08年下半年技术创新项目。通过2个多月的倒角阳极在正常生产槽的试验,取得了较理想的成绩,每组阳极炭块节约炭耗15kg,同时减少了炭渣的生成,对电解槽槽况和减轻员工的劳动强度有着重要意义。为了尽早全面推广倒角阳极在公司大修后的电解槽上应用,避免炭素厂家在生产和运输过程中出现质量和其它问题,规范阳极炭块的尺寸,从长期来考虑,必需进行倒角阳极开槽技术攻关。然而,要使22组阳极在新槽上同时使用,那么,导电面积减少4.532m2,电流密度增大0.186A/m2,各阳极导电是否均匀?阳极炭块是否能承受怎么大?焙烧时间是否延长还是缩短……是摆在公司技术骨干人员面前的技术难题。在国内外没有相关的报道,在同类型铝电解槽尚数受次,因此,在操作过程中具有一定的难度和安全风险。
于是,公司技术骨干人员根据实践经验,分析和探讨对策,采取可行的方法及应急处理措施,对工段管理人员和员工进行培训学习,提高安全意识,对异常情况处理作了重点预想。在整个过程中,铺焦粒是最关键,关系到每组阳极的导电及启动后所有阳极是否在同一水平,尽量保证每块阳极在焙烧和启动后阳极电流分布均匀。在检测方面,增加测温点,每2小时检测阳极电流分布和焙烧温度,加强对试验槽的巡视和管理。
6月20日,进行通电,冲击电压4.2V。启动前中缝焙烧温度达到940℃以上,四周焙烧温度均匀、良好,具备启动条件,23日成功启动,仅有阳极A8碎块,进行更换,24日灌铝后,走入正常生产,截止到现在,没有其它异常情况。
这次试验在我公司的成功,标志着我公司技术创新又上了新的台阶,走在在众多铝行业的前例,推动公司更高更快地发展。
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